1 说明
30KW充电机DCDCDEMO板,包括前级PFC和后级DCDC两块DEMO,两块DEMO板能组成一个整机。
关键数据的测试条件是常温环境条件,限于实验条件和实验设备,测试的关键数据包括体积、重量、输入功率因数、THD以及输出的指标。
2 测试结果
2.1 整体数据
2.1.1 外观体积
经过实测,样机DEMO的体积为:350.5(宽)×400(深,不含把手)×86.2(高)
样机的尺寸满足当时制定的目标。
2.1.2 功率密度
样机的最大输出电流为41.5A,最高输出电压750V,最大输出功率为31000W左右,经计算,功率密度为:42.1W/立方英寸。
目前市场上在售的15KW的模块,功率密度最高为34W/立方英寸左右,因此功率密度相对于15KW来讲提高了23.5%。
2.1.3 样机重量
样机的重量是整机重量,经过称重,样机重量为:14.1KG。
目前市场上在售的15KW的模块,重量最轻的大约为9.5KG,与两个15KW的功率模块来比,重量减轻了近5KG。对于相同的功率,可以大大减小物流的成本。
2.2 关键指标测试
1:由于没有大功率的交流稳压电源,在测试时,输入电压为市电,基本上是固定的不变的。
2:目前的样机DEMO,后级采用的是模拟控制方式,前级PFC的输出电压不能根据输出电压来调整,因此,后级的最佳工作点是固定的,在输出电压710V的条件下,后级工作在谐振状态。因此只测试输出电压在650V-750V的指标。
2.2.1 测试条件
1、 测试环境:常温实验室环境。
2、 交流输入:市电,输入电压383V左右,电压THD为1.8%左右。在输出满载时,输入电压下降到了377V左右。
3、 负载:负载为纯阻性负载。
2.2.2 测试数据
表一:
输入电压383V | ||||||
输出电压 | 分流器读数 | 输出电流 | 输入功率 | PF | THDI(A) | 效率% |
650 | 30.56 | 20.37333 | 14022 | 0.992 | 9.4 | 94.44 |
649.9 | 36.22 | 24.14667 | 16601 | 0.995 | 7.8 | 94.53 |
649.9 | 42.13 | 28.08667 | 19329 | 0.996 | 7.1 | 94.43 |
649.7 | 48.11 | 32.07333 | 22099 | 0.997 | 6.2 | 94.29 |
700.2 | 29.59 | 19.72667 | 14381 | 0.995 | 7.6 | 96.05 |
696.9 | 29.34 | 19.56667 | 14197 | 0.996 | 7.0 | 96.05 |
696.9 | 35.76 | 23.84667 | 17319 | 0.997 | 6.8 | 95.94 |
696.8 | 42.20 | 28.1333 | 20474 | 0.998 | 6.4 | 95.75 |
696.8 | 48.64 | 32.42667 | 23653 | 0.999 | 5.5 | 95.52 |
695.9 | 53.53 | 35.68667 | 26038 | 0.999 | 4.7 | 95.37 |
695.9 | 57.82 | 38.54667 | 28187 | 0.999 | 4.0 | 95.17 |
730.4 | 24.07 | 16.04667 | 12222 | 0.991 | 9.5 | 95.89 |
730.3 | 30.76 | 20.50667 | 15619 | 0.996 | 8.7 | 95.88 |
730.2 | 35.74 | 23.82667 | 18158 | 0.997 | 7.0 | 95.82 |
730.2 | 42.49 | 28.32667 | 21628 | 0.998 | 5.8 | 95.64 |
730.2 | 47.63 | 31.75333 | 24287 | 0.999 | 4.8 | 95.47 |
730.1 | 52.79 | 35.19333 | 26941 | 0.999 | 4.5 | 95.37 |
730.1 | 56.14 | 37.42667 | 28682 | 0.999 | 4.3 | 95.26 |
730.1 | 59.52 | 39.68 | 30457 | 0.999 | 4.1 | 95.12 |
最大输出电流 | 41.5A | |||||
最低输出电压 | 301.7V |
3 测试结果分析
1:从上述的测试结果来看,整机的效率与设计之前的预估基本上相同,设计之前预估的效率最高点为96.5%,目前测试的最高效率点为96.05%,两者相差了0.45%。满载效率前期预估为95.5%,目前测试的满载效率为95.10%左右,两者相差了0.4%。
2:目前的DEMO样机,没有进行优化的设计,主要是后级DCDC的优化设计,包括后级的谐振电感、主变压器的优化设计。从器件的温升测试来分析,目前主变压器的温度较高,谐振电感的温度较低,主变压器的磁芯的温度要高于线包的温度,因此可以增加变压器原副边的匝数,适当减小线径的截面积,估计能够提高0.1%-0.15%的效率。
3:根据温升的测试情况来看,输出整流二极管的温度较高。输出整流是整机损耗最大的部分。目前输出整流采用的是APT30DQ06BG,其导通压降为2.0。输出整流的主电路是四个全桥整流,其中的两个,两两并联,在上下串联,因此,输出整流电路总的导通压降为8V。在输出电压700V时,输出整流部分的损耗吃掉了1.15%的整机效率。
4:15KW的做法是采用8颗APT30DQ06BG,组成两个全桥整流并联,在加8颗300V的快恢复二极管组成两个两个全桥整流后与之串联,因此,总压降为6V左右,在700V时,输出整流部分的损耗为0.86%,与我们目前采用的16颗APT30DQ06BG相比,输出整流电路的损耗降低了约0.3%。因此,如果改成响应的整流电流,则整机的效率最高点可以达到96.4%到96.5%,满载的效率可以达到95.5%左右。与预估基本上是一样。
5:如果将整流电路的器件换成650V的SIC器件,其导通压降是1.25V,两个桥式并联后的总压降是5V。在整机的最高效率可以达到近97%。